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fangl [技术员]
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[垃圾滤液] UASB/SBR/MBR工艺处理生活垃圾焚烧厂渗滤液

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fangl 发表于 2012-12-20 17:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 浙江杭州
摘要:采用UASB/SBR/MBR工艺处理生活垃圾焚烧厂渗滤液,处理规模为100m3/d,设计进水COD为50000mg/L、BOD5为25000mg/L、NH3-N为300mg/L、TP为15mg/L、SS为9000mg/L,出水COD为50mg/L、BOD5为15ing/L、NH3-N为5.45mg/L、TP为0.27mg/L、SS≤20mg/L、石油类≤0.1mg/L,达到了《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中冷却用水水质要求,可补充到电厂循环冷却水系统中回用,实现了垃圾焚烧厂废水的“零排放”目标。
      关键词:垃圾焚烧;渗滤液;UASB;SBR;MBR
      生活垃圾焚烧厂渗滤液成分复杂,含有高浓度有机物和盐分,如果直接回喷至焚烧炉内焚烧处理,产生的成本折合成燃料计算成本将高达122元/m3,相比之下,将垃圾渗滤液集中进行生化处理是一种经济有效的解决办法。
      杭州锦江集团作为国内最大的生活垃圾焚烧发电企业,同浙江大学、华中科技大学等单位合作,致力于垃圾焚烧二次污染控制研究,并于2007年底在杭州市萧山垃圾焚烧厂投资建设了处理规模为100m3/d的垃圾渗滤液处理示范工程。
  
  1 设计水质、水量
     据研究,生活垃圾在堆酵48h后,实际脱水率为12%左右,垃圾整体减重可达20%左右。杭州锦江萧山垃圾焚烧发电厂的生活垃圾处理量为800t/d,垃圾渗滤液产量为100m3/d左右。设计水质及排放标准见表1。
  表1设计水质及排放标准
  
  2 渗滤液处理工艺
  工艺流程见图1。
      垃圾渗滤液进入调节池调节水质、水量并进行预曝气,以去除部分氨氮和有机物,出水经初沉池沉淀去除大颗粒有机物和无机物,再通过内电解分解去除部分水溶性有机物,并降低渗滤液的毒性、提高可生化性,然后再进入UASB反应器。利用电厂余热使UASB保持中温(30℃)消化,COD去除率>70%,产生的甲烷收集至锅炉内焚烧。UASB反应器出水进入SBR反应池,采用间歇曝气,去除80%以上的COD和氨氮,然后进入MBR反应器,通过活性污泥和膜截留去除60%以上的COD和90%以上的氨氮,膜出水再通过加入絮凝剂脱色,出水水质可达到工业冷却水回用标准。
      UASB、MBR、斜板沉淀池的污泥进入污泥浓缩池浓缩后,再通过板框压滤机脱水,脱水污泥含水率75%、pH值>7.0时,稳定运行3~5天,再逐步提高负荷。在调试过程中出现跑泥现象,可能是负荷提高过快或水流速度过大所致;将流速由l0m3/h降至3m3/h,同时加入少许粘土、粗砂石等小颗粒物质,可解决跑泥问题。连续运行一段时间后,从反应器底部取泥样用电镜观察,发现污泥颗粒有缠绕紧密的菌丝主干,表面和内部嵌着一些非细胞的粘性物质(可能是细胞分泌物)。
  ③满负荷运行阶段。污泥颗粒化速率越来越快,形成一层层颗粒污泥层。出水SS浓度进一步降低,污泥的沉降性和稳定性有明显改善,产气量有很大提高,反应器容积负荷最终稳定在5.0kgCOD/(m3•d)左右,COD去除率>70%。
  4.2 SBR、MBR的调试
  由于渗滤液的有机物和氨氮浓度较高,故SBR和MBR在稳定运行之前,必须培养出适应渗滤液水质特点,具有硝化菌和反硝化菌的活性污泥。接种污泥采用萧山污水处理厂二沉池的回流污泥,于泥投量为曝气池总容积的1%,在接种污泥的同时按生活污水:UASB出水=10:1的比例依次短时进入,每次进水后缺氧搅拌3.0h、曝气6.0h。连续进水几次后,直到反应器加满。
  SBR的调试与MBR同步进行,SBR出水通过中间池直接进入MBR。由于采用城市污水厂好氧活性污泥作为接种污泥,当渗滤液经稀释投加时,系统初始的COD去除率较高,这是因为SBR系统具有较高的缓冲和稀释作用,之后出水COD逐渐升高,2天后污泥逐渐适应水质时,COD的去除率逐渐升高并稳定在75%左右。再接着将UASB出水稀释5倍加入,SBR和MBR的出水COD浓度亦随之增加,10天后去除率分别稳定在70%、35%;再将UASB出水稀释3倍加入,l0天后SBR的COD、NH3-N去除率分别达到70%、53%,MBR的COD、NH3-N去除率分别达到40%、56%。最后直接以UASB出水作为反应器的进水,大概3周后SBR对COD、NH3-N的去除率分别达到81%、90%,MBR对COD、NH3-N的去除率分别达到70%、90%。整个调试过程持续45天,反应器启动成功。
  4.3 混凝剂的选择
  实验证明,铝盐混凝剂的效果好于铁盐混凝剂,高分子混凝剂的效果好于无机盐混凝剂。在综合考虑经济和运行效果的情况下将聚合氯化铝铁(PAFC)与硫酸铝(AS)配合使用,处理效果较好。而PAFC与AS的投量分别为200mg/L和500mg/L时处理效果最优。
  5工程总结
  经过两个半月的调试,该工程出水各项指标达到了《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中冷却用水水质要求,可补充到电厂循环冷却水系统中回用,实现了垃圾焚烧电厂废水“零排放”的目标。2008年5月29日由浙江省环境检测中心进行了监测验收,数据见表2。
  
  该工程总投资为700万元,装机容量为80kW,电耗为19.2kW•h/m3,电价按0.55(kW•h)计,则电费为l0.56元/m3。药剂费主要为石灰和混凝剂的费用,约为4元/m3。拟配备4人,工资按1800元/(月•人)计,则人工费为2.4元/m3。综合上述费用,不考虑折旧、设备维修、监测等费用,直接运行费为16.96元/m3。

精彩评论2

ymwatcher 发表于 2015-5-27 21:24:45 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
学习受益了,谢谢楼主的分享,支持楼主。。。
dinggela 发表于 2016-7-21 16:00:50 | 显示全部楼层 · 来自 美国
我顶啊。接着顶
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