游客您好
第三方账号登录
  • 点击联系客服

    在线时间:8:30-20:30

    客服电话

    13105665566

    电子邮件

    2458797171@qq.com
  • 环保学社APP

    用手机浏览器扫一扫

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
beidouzhiku [工程师]
河北省石家庄市 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝18
  • 帖子652
精选帖子

[固废处置] 回转窑产生飞砂料的原因及解决办法

[复制链接]
beidouzhiku 发表于 2021-10-22 14:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 河北石家庄
  在回转窑的操作过程中,飞砂料是一种常见的现象。如何正确操作以避免出现回转窑飞砂料这个现象。在此,笔者分享自己的一些实践经验。

  一、调整配料针对物料硅高铝低的特点,校正原料

  由原来石灰石、粘土、铁粉三组分配料改为现在的石灰石、粘土、铝矾土、铁粉四组分配料,从而改变了原来熟料硅高铝低的状况。调整后的熟料率值控制在一定的范围内,熟料结粒状况将会明显好转。

  二、加强生产控制,充分利用原燃料

  (1)要充分利用低品位石灰石,同时加强生料质量的监控力度,使得物料的稳定性大大加强。

  (2)加强对原煤与其它辅助原料的质量控制,把原煤的有害成分(全硫、碱含量)分别控制在1.0%-1.3%以内。

  (3)加强原煤均化,保证了入窑煤粉质量与稳定。

  (4)控制原煤及其它辅助原料的硫碱,使熟料的硫碱比控制在合理的范围内,为稳定窑系统的稳定操作奠定了基础。

  三、优化操作和技改在回转窑的生产过程中,飞砂料的存在不可避免

  通过在操作中的不断摸索,在进行配料调整、加强生产管理和合理利用原燃料的基础上,进行优化操作,可减少飞砂料量。

  (1)定位好喷煤管的位置,调整好风量与内外风的关系,可使窑内火焰形状与长度控制在合理的范围内,以保证窑内烧成带的长度和温度。

  (2)控制窑内与分解炉的风、料、煤比例,使入窑物料的表观分解率控制在88%-93%,改善了原来预热过度现象。

  (3)冷却机采用厚料层控制,提高了二次风温,使煤粉的燃烧更加充分,烧成带的热度更加集中。

  (4)对窑尾上升烟道进行技改,缩短上升烟道的长度,相应会减少结皮量,使清理结皮用的时间大大缩短,而且在清理结皮时严格要求清料人员控制捅料孔的打开数量,减少了系统的漏风,改善了窑系统热工制度,这样将会达到了理想效果。通过采取上述系列措施后,飞砂料将会得到较好的控制。虽然飞砂料还是会有发生,但飞砂料量将会得到明显减少;窑内的相关设备的寿命也将会大大提高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.