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[高浓废水] 石油化工废水-水解酸化处理系统调试日志

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蜜糖 发表于 2012-12-20 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 浙江杭州
石油化工废水-水解酸化处理系统调试日志原有处理工艺:
  隔油---气浮---气浮---好氧---气浮
  现在的工艺是:
  隔油---气浮---气浮---水解酸化---好氧---气浮
  生产的产品为:车用汽油、轻柴油、石脑油、壬基酚、甲乙酮、甲基叔丁基醚、液化石油气、丙烯、十二稀、壬烯、重烷基酚、仲丁醇
  设计处理流量:Qd=8000m3/d新增水解酸化工艺介绍:
  1.        一级水解酸化反应器 D(m)×H(m)=Φ15.5×18.0               
  2.        二级水解酸化反应器D(m)×H(m)=Φ18.0×13.0                    
  一、二级水解酸化反应器为串联或并联运行,即污水提升至一级水解酸化反应器处理后,出水自流至二级水解酸化反应器继续处理(或经过一个水解酸化反应器后),出水再自流至后续好氧池。9-25:
  1、一级反应器已经进满水,同时也进了一部分原有好氧池池的剩余污泥(作为种泥培养);
  2、由于客观原因目前是白天进水、内循环,晚上仅内循环;
  3、具体的污泥量层高度、反应器内的平均污泥量等有数据了,再记录;
  4、等业主的面粉买来后,尽快向反应器内投加面粉;
  5、尽快保证连续进水。9-261、今天减少一级反应器的进水量,大约减少一半左右(75方/小时);
  2、一级反应器内的污泥层高度为11米左右(膨胀状态),由于略微加大脉冲频率,对原有污泥进行筛选,一级反应器的出水带有少量的细碎污泥。近期对不同污泥层的污泥浓度出一个数据出来;
  3、今天了解了水解酸化反应器的进水的详细数据(改天整理出来),发现除COD浓度偏低外,其他基本都符合进水要求,35度,PH7.5~8.5,硫化物小于0.3,含油30,氨氮30左右,碱度小于5,其他无有毒有害物质;
  4、从今天开始,每天反应器的出水也在测COD;
  5、其他运行方式没有变化。9-271、昨天下午4点出水COD:343;
  2、其他维持原来运行;
  3、要催甲方的面粉、硫酸亚铁,以尽快投加;9-281、水解酸化平均进水的COD为550左右,这连续2天的出水COD都在350左右, 看来已经起效果了;
  2、今天观察一级水解酸化出水仍然带泥,说明加大了脉冲强度对污泥进行了初步的筛选;
  3、日后看甲方有条件的话,准备补充好氧剩余污泥;
  4、明天增加反应器的检测数据;
  5、催促甲方尽快运来面粉、硫酸亚铁,否则国庆假期又要耽误一周;9-29在对现场的实际情况全面了解后,发现和当初的设计数据相差甚大,而且在今后也不会有明显的变化,故在原先的调试方案基础上,对调试思路进行部分调整,近期调试的重点控制措施如下:
  1、        实际水量在3000m3/天以下,水质浓度偏低(平均COD在550mg/L左右),在保证二级气浮出水含油等在允许范围的前提下,尽量减少气浮对COD的去除,以增加水解酸化的负荷;
  2、        由于水量小、浓度低、可投加污泥量有限,在前期先重点培养一级反应器内的污泥,然后再视情况考虑二级反应器的污泥培养;
  3、        每天投加足够的营养物质:面粉100~150kg面粉,15~20kg尿素;
  4、        每天回流好氧剩余污泥50立方左右至水解酸化反应器;
  5、        保证一定内循环量,以加快污泥的筛选速度;
  6、        经常观察反应器内的污泥情况,包括污泥活性、污泥层分布、污泥层的膨胀系数、三相分离器位置上下的含泥量等;
  7、        在保证一级反应器内的污泥量的情况下,有可能的话就开始向二级反应器内增加污泥量;9-29-2
  1、今天下午面粉、尿素来到现场,明天开始每天投加面粉100kg,尿素10kg;
  2、今天下午开始,一级水解酸化的进水量比昨天增加1/2左右;
  3、下午取了反应器2.5m和10m高处的污泥,观察发现污泥絮体明显加大,具体数据要等明天才能出来;
  4、通过反应器内部的污泥和水样发现,粘度比较大,前期含油比较高,以后要注意保证进水的含油量避免过高;
  5、一级反应器的出水还是带有污泥,由于经过几天比较的大脉冲强度后,筛选了一部分污泥,明天考虑补充50方好氧的剩余污泥。9-301、今天向一级反应器投加面粉75kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg,稀释后投加于集水池中通过废水提升泵进入一级反应器;
  2、一级反应器罐底以上2.5m和10m处的污泥浓度分别为4.2g和3.1g,沉降比分别为48%和46%,污泥沉降性有了很多改善。说明脉冲强度十分充分,污泥膨胀床的膨胀系数在2左右;
  3、今天取了7.5m和12.5m处的污泥检测,看明天的检测数据;
  4、一级反应器15m以上不含污泥层说明第一部分的污泥筛选已经结束。且出水十分清澈,颜色带点绿色;
  5、由于一级出水不带有污泥,出水直接进入好氧池;
  6、今天向一级反应器补充好氧剩余污泥约30方;
  7、观察一级反应器的出水,如能稳定,则考虑增加负荷。10-11、今天向一级反应器投加面粉100kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg,聚合氯化铝铁50kg;
  2、补充剩余污泥约30方;
  3、昨天和前天出水化验数据都在COD450左右与之前相差很大,今天经了解才知道取样点不对,不能代表反应器的出水,今天和甲方相关人员交待,取样一定要固定,不然不能准确判断运行情况及处理效果;
  4、其他为说明操作仍照旧。10-21、今天向一级反应器投加面粉100kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、补充剩余污泥约30方左右;
  3、其他未说明操作仍照旧。
  4、今天下雨!10-3今天没有什么变化,照旧10-41、今天因厂方原因,下午2点开始进水,不过晚上开始连续进水,每小时流量在80方左右;
  2、一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  3、原计划今天开始向一级补充厌氧污泥,由于厂方原因,可能要到后天才可以。但是每天都要补充好氧剩余污泥(今天约30方,浓度为6g/L左右)。相对就要比计划要慢点了;
  4、计划下阶段一级污泥要增加到5g/L左右,目前筛选后反应器内污泥量约为3g/L左右,偏少;
  5、如果明天仍然可以24小时连续进水的话那是最好了,但是在还没有增加污泥量之前,不宜增加过大的符合,处理量在1500方左右观察;
  5、估计2-3天自控弄好,那就可以24小时连续运行。
  6、今天看内循环位置即反应器内15.8m位置有污泥,说明前几天增加的好氧污泥也在进行筛选。但是出水仍然很清澈。10-51、昨天晚上一直进水,而且内循环的量也比较大,今天早上看一级出水带泥了,立即调小了流量(60方左右,24小时),调小了循环流量;
  2、由于一级出水带泥,一级出水改进入二级反应器,以后没有特殊情况就串联运行;
  3、一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  4、剩余污泥约30方;
  5、调试自控;
  6、向甲方操作人员介绍运行操作情况,要实现慢慢、顺利过渡交接(操作);
  7、要尽快向一级补充污泥。10-61、向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg,聚合氯化铝铁50kg;
  2、关于水质检测的项目及频率,今天交待与甲方,这样以便能够进行系统分析;
  3、今天开始向一级反应器补充污泥(原好氧剩余污泥存放);
  4、一级反应器受水力冲击较大,出水带泥量较多;白天进水量1400方左右,晚上在700方左右(晚上分流了一半污水直接进入二级反应器);
  5、减少晚上进水量的同时,也减少白天的循环量,晚上进水量小时,稍微增加循环量;
  6、二级反应器4.3~6.1m处有泥,但是泥量较少(都是为一级筛选后的污泥)。10-71、向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、今天开始向一级反应器补充污泥(原好氧剩余污泥存放),同时好补充了月50方好氧剩余污泥,一、二级各一半;
  3、白天进水量1500方左右,晚上在700方左右(晚上分流了一半污水直接进入二级反应器);
  4、今天一级反应器出水仅含有少量污泥;调试运行的控制方向1、        实际水量在3000m3/天以下,水质浓度偏低(平均COD在550mg/L左右),在保证二级气浮出水含油等在允许范围的前提下,尽量减少气浮对COD的去除,以增加水解酸化的负荷;
  2、        由于水量小、浓度低、可投加污泥量有限,在前期先重点培养一级反应器内的污泥,然后再视情况考虑二级反应器的污泥培养;
  3、        每天投加足够的营养物质:面粉50~150 kg,尿素:15~20kg,磷酸三钠7.5~10 kg,每天加铁盐10kg左右;
  4、        每天回流好氧剩余污泥20~50立方左右至水解酸化反应器;
  5、        保证一定内循环量,以加快污泥的筛选速度;
  6、        经常观察反应器内的污泥情况,包括污泥活性、污泥层分布、污泥层的膨胀系数、三相分离器位置上下的含泥量等;
  7、        在保证一级反应器内的污泥量的情况下,有可能的话就开始向二级反应器内增加污泥量;10-81、向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、今天继续向一级反应器补充污泥(原好氧剩余污泥存放);
  3、二级反应器内污泥量在6.5m;
  4、其他照旧。10-91、向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、今天继续向一级反应器补充污泥(原好氧剩余污泥存放);
  3、二级反应器出水已经开始带有污泥;
  4、其他照旧。10-9-21、向二级反应器补充部分厌氧污泥及100方左右好氧剩余污泥10-101、向一级反应器投加面粉75kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、今天继续向一级反应器补充污泥(原好氧剩余污泥存放);
  3、一级、二级反应器出水带有比较多的污泥,对后端好氧影响比较大,池面死泥多,发黑、DO上不来;
  4、进水流量在230方/小时左右,但是进水浓度较低,因为最终出水回流了约70方到气浮,然后在进水解酸化反应器的;
  5、水温35度左右;
  6、由于水量较以前稍大,为缓解污泥的流出量,停止了循环泵。10-111、        向一级反应器投加面粉75kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        今天继续向一级反应器补充污泥(原好氧剩余污泥存放);
  3、        今天上午一、二级反应器出水带有大量污泥,中午开始把水量从240方降低到180方左右,一、二级出水十分清澈;
  4、        调小进水流量后,发现,二级反应器脉冲的频率大大降低,明天看情况把循环泵给开起来;
  5、        争取进水先稳定在3000方/天左右,然后再视情况调整;
  6、        之前2天的出水数据仍然是全混做的COD,所以达到了900左右,今天强调了,如果有SS一定要过滤再做,否则没有意义;10-121、        向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        每小时向一、二级反应器补充好氧剩余污泥20m3/h,分别向一、二级基本均匀分;
  3、        每天进水量基本控制在3000方每天;
  4、        反应器内污泥沉降性比较差,一级反应器7.5米处污泥浓度为3.9g
  5、        在进少量水时,一级反应器内12.5米以上没有泥,水较清澈;二级反应器内10米以上没有泥,水较清澈;
  6、        今天一级出水COD为190,二级出水COD为220;二级  出水的PH较低,只有6.21,明天再观察此数据;
  7、        这几天由于特殊原因,要减少厌氧污泥的筛选,否则对后续系统影响较大;
  8、        重点要增加污泥沉降性;10-131、        向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        每小时向一、二级反应器补充好氧剩余污泥20m3/h,分别向一、二级基本均匀分;
  3、        每天进水量基本控制在3000方每天;
  4、        一级反应器7.5米处污泥浓度为3.9g,沉降比为95%;
  5、        已经进水量70方,再开小量内循环,出水带泥;
  6、        二级出水不带泥,今天COD为183;
  7、        再观察明天出水情况,如果情况比较好的话,就增加水量;10-141、        向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        每小时向一、二级反应器补充好氧剩余污泥20m3/h,分别向一、二级基本均匀分;下午4点之后,停止补充污泥;
  3、        在停止补充污泥之后,每小时进水125方,全部进一级反应器,并停止一级循环。目的是增加进水量,因为明天白天要停水1天。
  4、        每天进水量基本控制在3000方每天,一半进一级、一半进二级;
  5、        今天二级出水192,近期平均去除率在35%左右。10-151、今天由于甲方原因,停止进水,晚上再开始进水;
  2、白天没有进水时就开一级内循环,晚上开始进水时,把内循环量减少一半。10-161、        向一级向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        今天早上8点开始进水,每小时进水为120方;计划明天进水提高到4000方每天左右;
  3、        今天出水220;
  4、        经自然沉淀后,二级反应器内的污泥层位4.1米左右,一级反应器内2.5米处污泥沉降比为70%左右(半膨胀状态取样)10-171、        向一级反应器投加面粉75kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg,聚铁50kg;
  2、        今天水量增加至150方/小时(即3600方/天),之前是3000方/天;
  3、        由于浮渣较多,影响了脉冲频率,瞬时加大进水量,以减少部分浮渣;
  4、        今天加大了一级的循环量(1台泵全开),二级少量循环(阀门开4圈);
  5、        一级2.5米污泥沉降比50%,上清液比较混,不容易看清泥水分离。二级2.5米处污泥沉降比70%,上清液相对要好点。明天测一下对应位置的污泥浓度;
  6、        今天出水236;10-181、        向一级反应器投加面粉75kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        由于浮渣,直接影响了脉冲,今天加大进水(清水)量,停止内循环量,以减少浮渣的产生以及带走部分浮渣;10-191、        向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        今天仍然是加大进水量,以打碎复杂,使之流失,效果比较明显;
  3、        把一级反应器上部1.2米处的水(含油比较多的油)通过内循环管道排出反应器外;
  4、        一级反应器10米以上的混合液中,经过自然沉降后,上清液会浮着比较厚的浮泥,上清液还算比较清澈;
  5、        由于没有显微镜,没有办法观察生物相;10-201、        向一级反应器投加面粉50kg,尿素10kg,磷酸三钠5kg;
  2、        24小时进水量为6000方左右;
  3、        一、二级由于浮渣的原因影响脉冲,而直接影响了处理效果;
  4、        用水泵对鈡罩排气管进行反冲,以疏通排气管、打碎气室上层的浮渣;

精彩评论2

liujjun 发表于 2015-3-6 19:24:01 | 显示全部楼层 · 来自 北京
先看看怎么样!
ymwatcher 发表于 2015-3-18 22:32:55 | 显示全部楼层 · 来自 四川
谢谢楼主分享,赞!
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