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[废水处理] 内循环厌氧反应器的运行特性

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wumeizx 发表于 2012-12-21 08:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 浙江杭州
简介:以实验室规模的内循环厌氧反应器(IC)为研究对象,考察了其运行状况和影响运行的特征参数。试验结果表明:当进水容积负荷为24.9~37.52kgCOD/(m3•d)时对COD的去除率达83.2%~92.8%,其中Ⅰ室的去除率为60%~70%,Ⅱ室的去除率为20%~30%;进水的上升流速高(2.65~4.35m/h)有利于反应器的稳定运行;在较高的容积负荷[35.0kgCOD/(m3•d)]、进水pH值为8.5时反应器具有最大的COD去除率
  
  关键字:IC反应器,中温,运行特性,污水 内循环厌氧反应器(InternalCirculation,简称IC)是在UASB反应器基础上开发出的第三代超高效厌氧反应器,其特征是在反应器中装有两级三相分离器,反应器下半部分可在极高的负荷条件下运行。整个反应器的有机负荷和水力负荷也较高,并可实现液体内部的无动力循环,从而克服了UASB反应器在较高的上升流速度下颗粒污泥易流失的不足[1~3]。笔者在实验室对小型IC反应器(25 L)进行了系统研究,主要考察了反应器在中温条件下的运行特性及其影响因素,验证了IC反应器在UASB基础上的结构改进对处理效能的促进作用。
  1 试验装置和方法
    1.1 试验装置
    IC反应器为有机玻璃制成,有效容积为25L,反应器总高度为1500mm,沿柱高设置多个取样孔。将反应器安装在恒温箱内,用WMZK-01温控仪和热源构成自动温控系统,将温度控制在(35±1)℃。工艺流程见图1。
    试验配水首先进入Ⅰ室被降解,产生的沼气由Ⅰ室的集气罩收集,大量沼气携带Ⅰ室的泥水混合液沿着提升管上升至反应器顶部的气液分离器,沼气在此处逸出反应器,而泥水混合液则沿下降管返回到Ⅰ室的底部。Ⅰ室出水自动进入Ⅱ室继续处理,随后经Ⅱ室的三相分离器排出反应器外。
  
  
  1.2 试验用水
    采用人工合成的葡萄糖废水,并加入适量微量元素(见表1)。
    1.3 接种污泥
    接种污泥采用无锡狮王太湖水啤酒有限公司UASB反应器中的颗粒污泥,污泥的TSS为72.2g/L,VSS为56.6g/L。接种前先将污泥颗粒进行筛洗处理,再用COD为500mg/L的人工配水连续(8~10h)进行漂洗和活化。 


  
1 人工合成葡萄糖废水的组分及含量

组分

含量

组分

含量

葡萄糖(mg/L)

2000

CaCl2(mg/L)

4

(NH4)2CO3(mg/L)

40

MgSO4(mg/L)

8

KH2PO4(mg/L)

40

NaHCO3(mg/L)

660

NH4Cl(mg/L)

40

酵母膏(mg/L)

80

FeCl3·4H2O(μg/L)

80

CoCl2·6H2O(μg/L)

80

MnCl2·4H2O(μg/L)

20

ZnCl2(μg/L)

2

NiCl2·6H2O(μg/L)

2

CuCl2·2H2O(μg/L)

1.2

EDTA(μg/L)

40

H3BO3(μg/L)

2

(NH4)6Mo7O24·4H2O(μg/L)

3.6

36%HCl(μg/L)

0.04




  1.4 分析方法   COD:重铬酸钾法;pH值:玻璃电极法;SS和VSS:称重法。
  2 结果与讨论
    2.1 运行结果


    IC反应器的试验条件和运行结果见表2。
  


2 运行结果
试验阶段第一阶段第二阶段第三阶段
时间(d)1~2930~5960~90
温度(℃)35
进水pH7.5~8.07.8~8.98.5~8.9
进水COD(mg/L)1865~25873885~48778023~11092
v(m/h)2.653.224.35
OLR[gCOD/(L·d)]15.0~24.927.3~36.9633.88~37.52
SLR[gCOD/(gVSS·d)]0.73~1.601.47~2.481.87~2.50
COD去除率(%)83.2~91.883.9~89.889.3~92.8
出水COD(mg/L)184.6~386.6447.1~658.9575.0~1120.3
出水SS(mg/L)159~377342~552501~780
阶段描述提高负荷期提高负荷期稳定运行期
注:OLR为反应器的COD容积负荷;SLR为反应器的COD污泥负荷;v为上升流速。


①Ⅰ室   IC反应器Ⅰ室在高负荷下运行,其COD去除率为60%~70%。反应器的初始容积负荷为31.25kgCOD/(m3?d),COD去除率为62.3%。第29天容积负荷升至50.8kgCOD/(m3?d),COD去除率为59.8%。在第55天反应器进水COD浓度为4500mg/L,污泥负荷为3.99gCOD/(gVSS?d),COD去除率为61%。第89天容积负荷和污泥负荷分别为76.83kgCOD/(m3?d)、3.97gCOD/(gVSS?d),COD去除率为64.3%。
    ②Ⅱ室
    与Ⅰ室相比,Ⅱ室的运行负荷相对较低,以Ⅱ室进水COD浓度计算则Ⅱ室的COD去除率为60%~85%,去除的COD占反应器进水COD的20%~30%。Ⅱ室的初始负荷为10.9kgCOD/(m3?d),COD去除率为61.0%;第57天有机负荷达到最大[28.8kgCOD/(m3?d)],COD去除率为73.15%。
    2.2 影响因素分析
    在控制反应器温度为(35±1)℃、试验用水为葡萄糖配水的条件下,主要研究了容积负荷、升流速度、进水COD浓度和进水pH值的影响。
    ①容积负荷
    UASB反应器在处理中、高浓度废水时最大容积负荷只能达到10~20 kgCOD/(m3?d),因容积负荷过高会导致颗粒污泥流失[2],而IC反应器的最大容积负荷可达36.96~37.52kgCOD/(m3?d)(见表2),这是因为60%~70%的有机物在Ⅰ室得到降解,产生的大量沼气被一级三相分离器收集后排出反应器,因此不会在Ⅱ室中产生很高的气体上升流速,对颗粒污泥的流失影响较小。
    IC反应器在高负荷下运行仍能达到很高的COD去除率(见表2),这与反应器具有液体内循环密切相关。经分析可知,当容积负荷升高时产生的沼气量增加,推动液体形成的内循环流量增大,进水得到了更大程度的稀释和调节,Ⅰ室内液固充分接触,传质速率增加,使有机物易于得到降解。
    ②混合液的上升流速
    一般认为,以颗粒污泥为主体的UASB的混合液上升流速宜控制在0.5~1.5m/h,而IC反应器的混合液上升流速为2.5~10m/h[3](在一定程度上改善了基质与微生物间的传质过程)。试验发现,在2.65~4.35m/h的上升流速下Ⅰ室的沼气产量明显增加,造成气提管中的液体通量明显增大和中间回流管的流量加快,这说明通过增加进水量的方式可明显提高反应器中的循环比例(一方面可改善反应器底部对进水COD负荷的承受能力,提高反应器的抗冲击负荷能力;另一方面可提高流速而强化传质过程,避免了反应中可能出现的局部基质浓度过高现象,确保了反应器能正常稳定地运行)。
    ③进水COD浓度
    在进水COD浓度分别为1300mg/L(A)、2000mg/L(B)、4500mg/L(C)、9897mg/L(D)的条件下,控制反应器的上升流速为4.0 m/h,沿反应器高度取样并测定COD浓度,结果见图2。
  
  从图2可以看出,在不同的进水浓度条件下反应器中的COD浓度在高度上呈梯度分布,Ⅰ室中COD浓度下降较快,而Ⅱ室中COD浓度变化相对缓慢。因此,在设计IC反应器时要充分考虑进水浓度、上升流速和反应器高度间的关系。
    ④进水pH值
    研究了反应器在较高容积负荷[35.0kgCOD/(m3?d)]、不同进水pH值条件下的COD去除率。当进水pH<8.0时COD去除率为65%~75%,在pH=8.5时COD去除率达到最大值(89%),随着pH值的进一步升高则COD去除率逐步下降,但至pH=8.9时下降幅度趋缓。笔者得到的进水最佳pH值(8.5)显然高于普通厌氧反应器中的最佳pH值(7.5~7.8),这是由于当IC反应器的容积负荷(以总体积计算)为35 kgCOD/(m3?d)时Ⅰ室的容积负荷(以Ⅰ室的体积计算)高达72.0kgCOD/(m3?d),虽然进水在布水系统处得到稀释和缓冲,但仍会使产酸菌产生过多的有机酸,在此区域内对产甲烷菌的活性会产生一定程度的抑制作用,导致反应器底部pH值明显下降(见图3)。与进水pH=7.5时相比,pH=8.5的进水之pH值下降速度慢,最低下降到7.1,随后趋于稳定,因此IC反应器的处理效果明显优于普通厌氧反应器。
  

  3 结论 
    ①在进水容积负荷为24.9~37.52 kgCOD/(m3?d)时,IC反应器Ⅰ室对进水COD的去除率为60%~70%,而Ⅱ室的去除率为20%~30%,对COD的总去除率达83.2%~92.8%。
    ②该反应器可承受较高的有机负荷,对于低浓度(COD为1865~2587mg/L)、中等浓度(COD为3885~4877mg/L)和高浓度(COD为8023~11092mg/L)的进水都具有很好的处理效果。
    ③对于IC反应器,较高的混合液上升流速(2.65~4.35m/h)有利于反应器稳定运行;在容积负荷为35.0kgCOD/(m3?d)和进水pH值为8.5时,反应器具有最大的COD去除率;在设计IC反应器时要充分考虑反应器进水浓度、上升流速和反应器高度间的关系。 
  参考文献:
    [1]Lettinga G,Field J,Lier van J,et al.Advanced anaerobic wastewater treatment in the near future[J].Wat Sci Tech,1997,35(10):5-12.
    [2]Driessen W,Yspeert P.Anaerobic treatment of low,medium and high strength effluent in the agro-industry[J].Wat Sci Tech,1999,40(8):221-228.
    [3]胡纪萃.试论内循环厌氧反应器[J].中国沼气,1999,17(2):3-6

精彩评论1

周妆合 发表于 2014-1-15 19:32:16 | 显示全部楼层 · 来自 日本
我的啦嘿嘿  
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